面对钢铁行业新常态,板材炼铁厂容身本职,对标挖潜,赓续加大烧结工序质量治理力度,采取一系列有效办法,出现出“一高一低”效应。截至今朝,烧结矿“白点”缺点根本祛除,质量明显进步;高炉筛下烧结矿返矿率从客岁的11.35%降低至今朝的10.79%,仅一季度就累计增长合格入炉烧结矿1.72万吨。
在冶金工艺中,烧结矿是高炉炼铁临盆的重要原料之一,其机能和质量好坏将直接影响高炉冶炼的顺行、操作轨制和技巧经济指标。为此,面对钢铁行业新常态,该厂在保持大高炉经久稳定顺行的前提下,以“提质降耗、知足高炉需求”为重点,尽力进步烧结矿质量,削减小粒级烧结矿,为高炉临盆供给优质原料。
同一思惟,从泉源上加强质量治理。该厂每旬召开一次烧结分析会,环绕在烧结工序出现的问题,肯定下一步重点工作及解决筹划。先后对二烧结对辊破裂设备、三烧结熔剂筛分设备进行改革,改良了燃料粒度和石灰石、菱美石粒度,祛除了“白点”质量缺点,解决了经久困扰烧结临盆的质量难题。为强化烧结矿质量,该厂严把外部原料进口关,卖力做好高炉返矿粒级筛分,确保粒度在合理范围之内,保持对成品皮带上的烧结矿什物质量进行矿相分析,确保合格烧结矿入炉,真正做到了“分析问题要较真,处理问题有时效,问题解决有回音”。
严细操作,从过程中加强质量治理。该厂保持“稳定水碳、厚平慢转、严控终点”的操作方针,推动工艺标准化操作,合理调剂工艺参数,赓续进步烧结机功课率和烧结机台时产量。持续推动优化烧结用矿构造工作,力争多用烧结矿,优化块矿构造,下出世铁含铁料结构成本。同时,该厂积极开展攻关,切实进步高炉入炉综合品位,特别是针对新建360平方米烧结机投产,积极做好物料均衡和临盆组织。同时,该厂原料运输车间、防尘车间等供辅车间稳定建立“不容闪掉”意识,赓续进步办事意识和操作技巧程度,为烧结工序过程质量控制奠定坚实的基本。
从严治理,从晋升办事中加强质量治理。全厂各烧结车间按期与响应高炉车间沟通,询问烧结矿质量情况,以便于随时调剂临盆组织、设备治理和人员操作。同时,该厂加大了对烧结矿质量贰言和不良品的考察力度,并根据临盆实际,弥补完美了响应质量轨制和办法。一系列质量治理办法的规范和实施,有效推动了烧结矿的质量治理工作,烧结矿什物质量明显进步,返矿率大幅度降低。
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